TBM没有“后退键”
日期:2016年02月01日 来源:陕西宝鸡 浏览量: 字号:[ ]

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 正当引红济石IV标如火如荼地开展劳动竞赛,全力“冲刺四季度”,确保2015年底贯通隧道总目标时,令人沮丧的地质状况再次给引红济石IV标项目部上下浇了个“透心凉”。

 2015年8月21日凌晨4时30分,TBM推进压力达到液压系统极限,但不能正常推进,前盾、支撑盾、尾盾尝试后退无法实现。地质负责人打开天窗,发现前盾、支撑盾及尾盾均被围岩收敛而抱死。经过对岩石化验得知,此次遇到围岩纹理结构为挤压破碎的石墨夹大理岩块,主要是团粒结构并含有大量泥质成分角砾岩,呈灰黑色,结构紧密,呈硬塑~坚硬状,有自稳能力,但塑性变形严重及时间效应明显,有少量裂隙水出露,围岩类别五类。8年来,遭遇如此频繁的地质灾害,在同类隧道施工中罕见,难怪IV标被称为全线难度最大的“卡脖子”工程。

 项目领导不等不靠,在综合分析所掌握的信息后,小导洞开挖有序展开,TBM蓄势待发随后掘进。围岩收敛迫使TBM刀盘低头,支撑盾、尾盾后部向上翘起,管片无法安装,尾盾往后一至四环管片破裂,严重影响洞体结构及施工安全。各部室紧盯节点目标,各班组密切协作,不到两天,便将TBM姿态调整正常,碎裂管片一一撤除,保证了脱困施工的顺利推进。9月12日,项目部特邀业主、设计方、监理方召开四方专题会议,确定编制《软岩大变形段TBM除险加固施工方案》,使后续脱困施工有章可循。

 脱困施工采取分步环形开挖,以减小高地应力对成洞段造成永久结构性破坏及对TBM的损坏。五类围岩使工程进度放缓,人力劳动强度增大。项目党政工团和后勤负责人沟通,认真安排食谱,使员工们能有充沛的精力投入紧张施工,同时制定奖罚措施,对按时完成节点生产任务的班组重奖,对消极怠工、违章操作的员工及相关负责人实行问责制及诫勉,并纳入当月生产奖金考核。

 五类围岩在隧洞前方还有多长?项目部决定采用水平探孔加超前地质预报的方式进行探测,以围岩状况决定TBM是否掘进,若不适合,则继续采用150度开挖断面方式进行开挖,一边开挖一边探测。在开挖前测量组先行架设控制网,对开挖轮廓线、放样中心线、标高等给出明确标号。

 开挖导洞说容易做起来难,一线员工轮流用风镐将拱架需占用空间按标号挖出,再由电焊工立支撑、连拱架、铺网片,每榀拱架间距50公分,木工支模,最后用混凝土浇筑。每一节拱架、每一格网片、每一袋水泥、每一袋石子,都是员工们躬着腰,在齐膝深的泥浆中递送到掌子面,超负荷的劳动考验着每个员工的毅力、耐力。

 每六榀拱架工序完成,后边TBM向前跟进,进行管片拼装。值班工程师发现安装的管片错台超出规定的范围,立即要求班组将不符合规范的管片进行一一校正。

 面对节点工期紧张、施工掌子面狭小、工艺相互衔接繁琐等情况,项目部将安全质量当作头等大事来抓,把握住关键环节,一线三个班组昼夜轮流施工。每一个班组在接班进洞前,在调度室用30分钟时间,安排当班生产任务,重申劳动纪律,各工序规范要求,装运好进洞接班后所用的材料、器材。

 “天降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身......”,孟子的这段话,可以说是对引红济石IV标员工8年来遭遇数次地质灾害历经磨难的真实写照。他们一次次把“失望”变希望,一次次突破技术“瓶颈”,一次次革新洋设备“合理”的设计,一次次把挑战变为砥砺前行的动力。在新的一年,引红济石IV标员工满怀豪情将驾驭TBM迎着“天障”迎难而上,知难而进,因为TBM没有“后退键”!

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